创新攻关破顽疾 低成本根除设备熄火隐患

2025-12-18

“厂家都说没办法,我们能行吗?”面对同事的疑虑,创新工作室带头人杨锐沉思后坚定回应:“设备停摆是故障,一次熄不了火就是隐患!这正是考验我们的时候……”


近期,公司所属西南石油工程公司固井分公司在安全生产隐患排查整治“雷霆行动”专项检查中,于新10井作业现场发现2000型撬装压裂设备发动机无法正常熄火的安全隐患。该隐患直接威胁人员与设备安全,成为制约安全生产的“心腹之患”,亟待解决。



针对这一难题,团队与设备厂家及多支外部技术团队线上咨询排查,均未找到有效方案,问题还被定性为“难以根治的技术顽疾”。


面对困境,杨锐团队拒绝“无解”结论,迅速组建专项攻关小组,请教公司柴油机技术专家苏文诚,共同分析燃油系统切换逻辑,全力破解问题。团队从设备核心油路系统入手,全面拆解后细致追踪柴油流向,逐段排查问题根源。





“你们看,油箱装得太高,回油时会产生额外液柱压力!”杨锐指着拆解图激动地说,“这多余压力就是‘病根’,让PT油泵处于非典型工况,最终导致发动机熄不了火!”


经多轮排查验证,团队精准锁定关键问题:设备油箱高位安装引发回油背压过高,造成熄火困难。




“改原厂油路太麻烦,成本高还易出问题,不如换个思路?”年轻主任师杨建友的话让团队陷入思考。找准症结后,杨锐团队打破“改造原厂油路”的传统思维,创新性提出“旁路泄压式强制熄火”方案。


团队自主攻克技术难关,设计旁路装置加装在回油管线下游,无需改动原有复杂油路,成功实现装置与设备控制系统停机指令联动,通过“信号指令+物理泄压”双重干预,构建全新熄火保障机制。




“太厉害了!这么快就解决了问题,现在一键就能搞定!”现场操作员激动地向杨锐团队竖起大拇指。新方案应用后成效显著:操作员发出熄火指令时,联动系统瞬间响应,高压回油自动流入旁路,回油背压恢复正常,一举实现“一键根除”熄火难题。


此次技术攻关以“低成本、高效率”为特点,从根本上解决了设备安全隐患,打破“顽疾不可治”的定论,彰显出杨锐创新工作室直面挑战、敢闯敢试的攻坚实力,为同类故障排查与技术优化提供了宝贵经验。







供稿单位:西南石油工程公司


供稿:蒋海蓉 封毅


责编:邓斌


审核:吴体


原标题:《低成本、高效率,根本上解决设备安全隐患》


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